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深圳宝安伺服维修
东莞市常平聚友机电设备维修部专业维修:三菱伺服驱动器,松下伺服驱动器,安川伺服驱动器,东荣伺服驱动器,三洋伺服驱动器,富士伺服驱动器,台达伺服驱动器,欧姆龙伺服驱动器,发那科伺服驱动器等;三菱PLC,松下PLC,西门子PLC,欧姆龙PLC等;各种触摸屏,各种变频器,工业电路板等。
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松下A6伺服故障代码及处理方法
Err 11.0 控制电源不足电压保护
原因:
控制电源整流位置的P-N间的电压低于规定值。
100V的产品:约DC70V(约AC50V)
200V的产品:约DC145V(约AC100V)
400V的产品:约DC15V
① 电源电压低。发生瞬间停电
② 电源容量不足…受主电源接通时的突入电流影响,电源电压下降。
③ 驱动器故障(电路故障)
Err 12.0 过压?;?/span>
原因:
整流位置的P-N间电压高于规定值。
100V的产品:约DC200V(约AC140V)
200V的产品:约DC400V(约AC280V)
400V的产品:约DC400V (约AC560V)
① 电源电压超过允许输入电压范围。由于无功补偿电容器或UPS(无停电电源装置)造成的电压跳起。
② 再生电阻的断线
③ 外置再生电阻不匹配,导致无法吸收再生能量。
④ 驱动器故障(电路故障)
Err12过电压保护:
原因:
逆变器P-N间电压超过规定值。
① 源电压超过允许输入电压范围。无功补偿电容器和UPS(无间断电源)造成的电压反弹。
② 再生放电电阻断线。
③ 位置再生放电电阻不匹配,导致无法吸收再生电能
④ 驱动器故障(回路故障)
Err13.0 主电源不足电压保护(PN); Err13.1 主电源不足电压?;ぃ?/span>AC)
原因:
在Pr5.08=1时,L1-L2间瞬停时间超过Pr5.09所设定的时间?;蛟谒欧糁?,在主电源整流位置的P-N间电压低于规定值。
100V的产品:约DC80V(约AC55V)
200V的产品:约DC110V(约AC75V)
400V的产品:约DC180V(约AC125V)
① 电源电压低。发生瞬间停电
② 发生瞬间停电
③ 电压容量不足…受主电源接通时的突入电流影响,导致电源电压下降。
④ 缺相…三相输入规格的驱动器在单相电源下动作。
⑤ 驱动器故障(电路故障)
Err 14.0 过电流保护;Err14.1 IPM异常保护
原因:
在逆变器上流动电流超过规定值。
① 驱动器故障(电路,IGBT的部品不良等)
② 电机电缆U,V,W短路。
③ 电机电缆接地。
④ 电机烧毁。
⑤ 电机电缆接触不良。
⑥ 由于频繁接通,关闭伺服,导致动态制动器用的继电器熔化。
⑦ 脉冲输入和驱动器开启的时间同步或者脉冲输入过快。
⑧ 动态制动器电路过热导致温度保修死断线。(仅E,F型)
⑨ 功率??楣缺;ぁ?/span>
Err 15.0 过热?;?/span>
Err 16.0 过载保护1(过负载?;?/span>1)、Err 16.2 过载?;?/span>2(过负载保护2)
原因:
转矩指令值超过Pr5.12(过载等级设置)设定的过载水平是,根据后述时限特性激活过载保护。
① 负载过重,有效转矩超过额定转矩,长时间持续运转。
② 增益调整不良导致振荡,振动。电机出现振动,异常声音。Pr0.04(惯量比)的设定值异常。
③ 电机布线错误,断线。
④ 机械受到碰撞,突然负载变重,发生扭转缠绕。
⑤ 电磁制动器处于动作状态。
⑥ 在复数台机械布线中,误将电机电缆连接到其它轴,错误布线。
⑦ Pr5.12(过载等级设置)低。
Err 16.1 转矩饱和异常保护
Err18.0 再生过负载?;?/span>
原因:
再生能量超过再生电阻的处理能力。
① 由于负载惯量大形成减速中的再生能量,导致整流器电压上升,以及再生电阻的能量吸收不足导致电压上升。
② 电机旋转速度过高,无法在规定减速时间内*吸收再生能量。
③ 外置电阻动作界限被限制为10%的占空比。
处理:
用前面板或通信确认再生电阻负载率。
① 确认动作模型(速度监视器)。检查再生电阻负载率及过再生警告显示。提高点击、驱动器容量,放缓减速时间。外置再生电阻。
② 确认动作模型(速度监视器)。检查再生电阻负载率及过再生警告显示。提高点击、驱动器容量,放缓减速时间。降低电机转速。外置再生电阻。
③ 设定Pr0.16为2。
注意:设定Pr0.16为2是,请务必设置温度保修死等外部?;ぁN拊偕缱璧谋;?,有可能会使再生电阻异常发热导致烧损。
Err18.1 再生晶体管异常?;?/span>
原因:
驱动器的再生驱动用晶体管故障
Err21.0:编码器通讯断线异常保护:
原因:
编码器和驱动器的通信,在大道一定次数后中断,激活断线检测功能。
处理:
① 线图所示正确连接编码器线路。
② 纠正连接器插头的错误连线。
Err 21.1 编码器通讯数据异常?;?/span>
原因:
编码器的数据通讯异常。
·主要因噪音引起的数据异常。
·虽与编码器线连接,但通信数据异常。
处理:
·确保编码器的电源电压为DC4.75V~5.25V…在编码器线缆较长时请特别注意。
·如果点击线和编码器线捆扎一起,请分开配线。
·将屏蔽线接入FG。
Err 23.0 编码器通讯数据异常保护
原因:
编码器的数据通信无异常,但数据内容异常。
主要因噪声引起的数据异常。
虽与编码器线连接,但通信数据异常。
处理:
·确保编码器的电源电压为DC4.75V~5.25V…在编码器线缆较长时请特别注意。
·如果点击线和编码器线捆扎一起,请分开配线。
·将屏蔽线接入FG。
Err 24.0 位置变差过大?;?/span>
Err 24.1 速度偏差过大保护
原因:
内部指令速度和实际速度的差(速度偏差)超过Pr6.02的设定。
注)由于指令脉冲输入禁止(INH)或正方向/负方向驱动禁止输入出现立即停止等,强行将内部位置指令速度设置为0时,在此瞬间速度偏差会变大。内部位置指令速度开始时,速度偏差也会变大,因此,请设定充足的余量。
Err 25.0 混合偏差过大异常保护
Err 26.0 过速度?;?/span>
原因:
电机的旋转速度超过Pr5.13的设定值。
处理:
·避免过大的速度指令。
·确认指令脉冲输入频率和分频·倍频比。
·因增益调整不良产生过冲时,请对增益进行调整。
·按配线图正确连接编码器的线。
Err 27.0 指令脉冲输入频率异常?;?/span>
原因:
指令脉冲输入频率超过Pr5.32的设定值×1.2倍。
处理:
确认指令脉冲输入。
Err 27.2 指令脉冲倍频异常?;?/span>
原因:
通过1圈指令脉冲数、第1~第4指令分倍频分子、指令分倍频分母设定的频率·分倍频比不合适。
指令脉冲数与指令分倍频比的乘积值超过越5000Mpps。
指令脉冲输入有疏密不同。
指令脉冲的输入由于噪音导致计数错误。
Err 34.0 电机可动范围设定异常保护
Err 36.0、Err 36.1 EEPROM参数异常保护
原因:
接通电源试从EEPROM读出数据时,参数保存区域的数据损坏。
处理:
·重新设定所有的参数。
·重复发生时,可能有故障,需更换驱动器。返回代理店进行检查(修理)。
Err 37.0、Err37.1、Err37.2 EEPROM检测码异常?;?/span>
Err 38.0 驱动禁止输入?;?/span>
Err 50.0 外部位移传感器接线异常保护
Err 50.1 外部位移传感器通信数据异常
Err 51.0 外部外移传感器状态异常?;?/span>0*1
Err 50.1外部外移传感器状态异常?;?/span>1*1
Err 50.5外部外移传感器状态异常?;?/span>5*1
Err 55.0 A相接线异常?;?/span>
Err 55.1 B相接线异常?;?/span>
Err 55.2 Z相接线异常?;?/span>
Err 70.0 U相电流检出器异常保护
Err 70.1 W相电流检出器异常?;?/span>
Err 72.0 热?;て饕斐?/span>
Err 95.0、Err95.1、Err95.2、Err95.3、Err95.4 电机自动识别异常?;?/span>
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