烟气在线监测现场维护使用的方法
阅读:2262 发布时间:2021-11-5
随着环保督查工作的逐步深入,污染源排放的浓度越来越低,检查人员检查项目越来越细,检查中经常发现部分企业在线监测SO2浓度为零,被要求进行SO2标气(与实际排放浓度相仿的标气)进行全采样流程测试,经多次测试发现*抽取式在线监测设备存在以下问题:在存在脱硝和脱硫的工艺中,*抽取式CEMS测量SO2数据经常为零或者偏低;对CEMS进行全程通低浓度SO2标气(<100mg/m3)测试,监测数据为零或者误差较大,形成在线监测不正常运行的嫌疑;
针对以上问题,结合CEMS及治理设施工艺进行分析,原因如下:燃煤锅炉、玻璃熔窑、水泥窑等行业均存在脱硝工艺,采用的方法为SCR和SNCR,由于燃烧等方面因素造成窑炉产生的NOx浓度较高,企业为到达NOx的达标排放,在脱硝工艺中喷射过量的氨水或氨气,形成大量的氨逃逸(氨逃逸监测仪表大部分不能正常使用),逃逸氨气在后续的工艺中被部分吸收,部分被排放到大气中。在线CEMS安装于最终排放口处,*抽取式CEMS,将烟气从烟道中抽出经采样探头加热过滤,伴热管线保温,预处理除水除尘后送至分析仪进行测量;采用湿法脱硫的工艺,排放烟气中湿度及含水量较大,且部分脱硫设施在控制得当的情况下,SO2排放浓度可控制在35mg/m3以下,甚至更低浓度。
02.案例分析
?、倨笠档髡卫砩枋┕ぷ髑榭?,降低脱硝氨逃逸浓度,湿法脱硫后安装多级除雾设施,降低烟气中水分含量;
?、谔岣卟裳酵芳尤任露?,将采样探头加热温度设置>140℃以上,加密采样探头滤芯自动吹扫和手工吹扫频次,定期更换采样探头滤芯;
?、鄄裳礁思幼凹尤然ぬ?,保证采样探杆内部无液态水;
?、懿裳芟咂躺璨坏么嬖赨型,确保采样管线全程加热,且加热温度>140℃,定期(一周或者3天)对采样管线进行冲洗,采用纯净水或者磷酸将管线内部结晶物冲洗干净,或者对采样管线进行改造加装自动冲洗功能,保证内部无铵盐结晶;
?、莶裳芟咧斩嗽ち糇愎怀ざ劝槿却?,确保采样管加热温度满足要求,管路连接尽量缩短,并加装保温;
?、拚攵栽ご砝淝荒陲а谓峋轿侍猓梢圆捎冒槿裙芟咧斩思幼俺逼骰蛘吡姿岬味ㄗ爸?,除去烟气中氨气防止在冷腔内结晶吸附,采用渗透法除水,降低水对污染物的吸附;
?、叨苑治鲆遣裳髁拷懈脑?,防止烟气循环形成的抽力不足,置换不*反应时间慢的问题;
?、喾治鲆遣捎玫土砍谭治鲆?,保证测量精度和准确性。
解决方案
CEM数据偏低影响因素主要有:
?、俨裳礁四谛纬衫淠?,吸附部分SO2;
?、诓裳酵仿诵净叶氯?,造成通透性变差,滤芯积灰吸附SO2;
?、郯槿裙芟咛酵分斩舜Υ嬖谠?米的不加热,形成冷凝水吸附,同时由于烟气温度从采样探头处120℃以上在采样管线终端处瞬间降温形成冷凝水吸收烟气中的氨气,并与SO2反应生成硫酸铵盐等结晶物,降低烟气中SO2的浓度;
?、懿裳芟咂躺璐嬖赨型或者不加热,管线内部形成冷凝水和铵盐,进一步吸附烟气SO2;
?、莶裳芟呋裰斩舜Υ嬖诮?米的不加热部分,吸附SO2;
?、拊ご碇评淦骼淝荒谂潘怀?,或者氨逃逸浓度过高,在冷腔内与水、SO2反应生产铵盐,通过冷凝水的PH值可以判定氨逃逸浓度是否过量,冷凝管内壁附着有结晶物说明氨、SO2发生反应,SO2被吸附;
?、叻治鲆遣裳髁靠刂撇坏痹斐裳没徊?,测量数据偏低;
?、喾治鲆橇砍躺柚没蛘呔冉喜钣跋觳饬渴萜?。